焦化高度乳化酸性水處理技術(shù)工藝方案
- 簡(jiǎn)要說明 :
- 文件版本 :
- 文件類型 :
1、煉化酸性水的來源
石油及其產(chǎn)品中存在含硫化合物和含氮化合物, 在常減壓、催化裂化、延遲焦化、催化加氫等加工過程中, 這些化合物會(huì)通過高溫裂解、催化裂化、加氫裂化等反應(yīng)生成H2S和NH3-N而進(jìn)入產(chǎn)品物流中,這些產(chǎn)品物流經(jīng)過冷凝脫水或水洗處理, 即產(chǎn)生含硫含氨廢水, 俗稱含硫廢水或酸性水。
2、焦化酸性水特點(diǎn)
在煉化酸性水中,以焦化產(chǎn)生的酸性水各種成分含量高且種類尤為復(fù)雜。主要特點(diǎn)如下:
焦粉含量高,且粒徑分布小
含油量高,油滴粒徑小,且乳化嚴(yán)重
含硫、氨氮及酚類高
成分復(fù)雜且含量波動(dòng)較大
3、焦化酸性水帶來的問題
大量乳化油和懸浮物(焦粉),影響汽提效果和液氨質(zhì)量。
容易造成汽提塔堵塞,嚴(yán)重時(shí)造成非計(jì)劃性停產(chǎn),造成較大損失。
含硫化物、氨氮等刺激性氣味外泄,嚴(yán)重影響影響環(huán)境和員工健康。
直接排入污水處理廠,給企業(yè)造成巨大環(huán)保壓力。
通常要求進(jìn)入塔內(nèi)酸性水含油和含焦粉量越低越好。
4、焦化酸性水除油和焦粉傳統(tǒng)工藝
4.1 重力沉降工藝
目前國(guó)內(nèi)大多數(shù)煉化廠采用重力沉降法,沉降時(shí)間在50~70小時(shí)。存在如下問題:
含油乳化嚴(yán)重,焦粉顆粒小,即使長(zhǎng)時(shí)間沉降,分離效果仍然不明顯。
大罐處于敞開或者半封閉狀態(tài),酸性氣體外泄,嚴(yán)重影響周圍環(huán)境和員工健康。
占地面積大,基建成本高,投資大。
全手動(dòng),無法自動(dòng)控制,清理和檢修全靠人力,費(fèi)時(shí)費(fèi)力。
結(jié)論:重力沉降除油除焦粉工藝效果不明顯,已無法滿足生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)要求。
4.2 旋流除油除焦粉工藝
部分煉化廠嘗試采用罐中罐旋流以及兩級(jí)旋流除焦粉和除油工藝,仍無法根本解決除油除焦粉的問題。存在如下問題:
雖然較重力沉降有改進(jìn),但由于乳化油粒徑小,密度與水相當(dāng),旋流作用仍然很有限,除油、除焦粉效果仍不明顯。
抗沖擊性能差,除油效果不穩(wěn)定,無法滿足焦化污水含油含焦粉波動(dòng)大的要求。
旋流器容易堵塞,嚴(yán)重時(shí)甚至造成無法正常工作。
需要壓力較高,提升泵等功耗大,運(yùn)行成本高。
結(jié)論:雖然旋流處理工藝較重力沉降處理工藝有一定的改進(jìn),但效果仍然有限,無法滿足后續(xù)汽提等處理要求。
4.3 氣浮+無機(jī)陶瓷膜工藝
優(yōu)點(diǎn):膜過濾精度高,出水比較好,短期能達(dá)到要求。
缺點(diǎn):
投資高,運(yùn)行和維護(hù)成本高。
穩(wěn)定性較差,沖擊工況,膜容易堵塞,處理量下降
產(chǎn)水率低,產(chǎn)生大量濃水和酸洗、堿洗產(chǎn)生廢液,后續(xù)處理困難。
壓力高,能耗大,運(yùn)行成本高。
結(jié)論:雖然此工藝能夠滿足處理要求,但投資大,穩(wěn)定性差,運(yùn)行成本高。
5、科力邇科技焦化高度乳化酸性水處理解決方案(高含油)
CDFU(高效緊湊型旋流氣浮)+精細(xì)過濾+KHC高效聚結(jié)分離器
方案流程圖
技術(shù)優(yōu)勢(shì):
整體工藝先進(jìn),可靠性、穩(wěn)定性好。
采用CDFU依靠油-氣-水三相密度差高效分離,高效去除油和懸浮物。
采用全自動(dòng)運(yùn)行精細(xì)過濾器,精度高,深度過濾懸浮物,提高工藝可靠性。
采用專利聚結(jié)填料和美國(guó)進(jìn)口特殊材料高精度聚結(jié)芯,快速徹底破乳。
全封閉式自動(dòng)控制運(yùn)行,無酸性氣外泄,安全、環(huán)保,可靠。
撬裝化設(shè)計(jì),占地小,自動(dòng)化程度高,運(yùn)行和維護(hù)人工成本低。
技術(shù)對(duì)比:
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 傳統(tǒng)技術(shù) | 科力邇解決方案 |
1 | 分離原理 | 傳統(tǒng)氣浮+膜過濾/過濾器+聚結(jié)器 | 旋流溶氣氣浮+聚結(jié) |
2 | 乳化油去除 | 可去除部分乳化油 | 可去除絕大部分乳化油 |
3 | 穩(wěn)定性 | 不穩(wěn)定,可靠性差 | 出水穩(wěn)定達(dá)標(biāo),可靠性好 |
4 | 二次污染 | 加入藥劑或酸堿洗,產(chǎn)生二次污染 | 無藥劑純物理破乳分離,回收高品質(zhì)高濃度原油,無二次污染 |
5 | 回收污油品質(zhì) | 部分破乳,含懸浮物和水高,品質(zhì)差 | 純物理破乳,懸浮物和水含量低,品質(zhì)高 |
6 | 綜合費(fèi)用 | 能耗高,加藥劑,費(fèi)用高 | 能耗低,無藥劑,費(fèi)用低 |
7 | 自動(dòng)化 | 自動(dòng)化程度低,操作強(qiáng)度大 | 自動(dòng)化、智能化先進(jìn)控制技術(shù),簡(jiǎn)單、便捷 |
8 | 安全環(huán)保 | 維護(hù)周期短,危險(xiǎn)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)大 | 維護(hù)周期長(zhǎng),安全環(huán)保 |
6、案例分析
某煉化廠焦化酸性污水現(xiàn)場(chǎng)
現(xiàn)場(chǎng)取樣可以看出V205罐焦化含油酸性水乳化特別嚴(yán)重、含油量較高且成分復(fù)雜,含有較多的焦粉等其它雜質(zhì)。
污水油樣分析
從取樣結(jié)果分析來看(未做焦粉含量檢測(cè)),含油量非常高,又是高達(dá)16%的含油量,平均含油超過13.3%;同時(shí)COD含量也非常大;另含有一定的氨氮、硫化物及揮發(fā)酚類。
某石化焦化酸性污水現(xiàn)場(chǎng)
7、科力邇方案焦化高度乳化酸性水處理設(shè)備
核心設(shè)備-CDFU
CDFU-Cyclonic Dissolved gas Flotation Unit緊湊型旋流溶氣氣浮為一種將離心分離技術(shù)、溶氣氣浮分離技術(shù)等有效的結(jié)合于一體,對(duì)含油、含懸浮物污水進(jìn)行高效分離的一種混合型裝置。
a) 溶氣氣浮技術(shù)
b) 旋流技術(shù)
c) 聚結(jié)
d) 專利產(chǎn)品
核心技術(shù):
高精度油水分離裝置
KHC系列高精度油水分離器是科力邇公司針對(duì)高度乳化含油廢水破乳分離困難,處理成本高而開發(fā)出來的新一代純物理破乳油水分離設(shè)備。
該設(shè)備乳化油去除精度可達(dá)0.1μm,出水含油達(dá)到10ppm以下。
技術(shù)特點(diǎn):
超高精度聚結(jié)破乳(可達(dá)0.1μm)
特殊纖維材料和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
優(yōu)秀的化學(xué)相容性,不因?yàn)楸砻婊钚詣┐嬖诙?,保證長(zhǎng)期在線運(yùn)行
處理量大,占地小,高截面流速,單根處理達(dá)10m3/h
高納污能力,抗污染性強(qiáng)
現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試-CDFU現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試
測(cè)試條件:
地點(diǎn):天津石化(延遲焦化高度乳化蒸汽冷凝水)
接入位置:大吹氣冷凝水罐出水
溫度:50~60oC
入口含油量:2000ppm左右
入口壓力:0.12Mpa
化學(xué)藥劑加入情況:無
處理設(shè)備:一級(jí)CDFU
工藝簡(jiǎn)圖
中試實(shí)驗(yàn)1
中試設(shè)備
進(jìn)出水
小試水量:6~10m3/h
污染物:260#磺化煤油
含量:1%
處理后出水含油:≤10ppm
中試實(shí)驗(yàn)2
中試設(shè)備
聚結(jié)后/聚結(jié)前
小試水量:5~6m3/h
污染物:0.5%(260#磺化煤油)+ 0.2% (46號(hào)機(jī)油)
處理后出水含油:≤10ppm
某石化中試試驗(yàn)
中試設(shè)備
中試效果
應(yīng)用業(yè)績(jī)
項(xiàng)目概況
客戶:中石化某石化焦化酸性水;項(xiàng)目時(shí)間: 2020年;
工藝:CDFU+KHC高效聚結(jié)除油
處理量:15m3/h; 入口污水含油量: ≤ 150000ppm;
出水含油量: ≤ 50ppm(平均)
總 結(jié):
本項(xiàng)目技術(shù)具有可行性、可靠性,具有良好的環(huán)保和經(jīng)濟(jì)效益
與傳統(tǒng)技術(shù)相比,本技術(shù)處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。