焦化廢水處理技術(shù)新突破:CDFU與KHC組合工藝解決酸性水處理難題
- 簡(jiǎn)要說(shuō)明 :
- 文件版本 :
- 文件類型 :
焦化酸性水的來(lái)源主要為分餾塔頂回流罐、焦炭塔小給水和大吹汽。其中分餾塔頂回流罐酸性水屬連續(xù)排放。
焦化酸性水主要特點(diǎn)為:
焦化酸性水中成分比較復(fù)雜,焦粉含量高,且粒徑分布??;
含油量高,油滴粒徑小,且乳化嚴(yán)重;
含硫、氨氮及酚類高。
焦化酸性水處理的必要性:
這種工業(yè)廢水的可生化性較差,處理困難,若不進(jìn)行預(yù)處理直接進(jìn)汽提塔,焦粉會(huì)在蒸汽熱源作用下,和污油混合形成黏稠膠狀物,堵塞汽提塔中的浮閥塔盤,使凈化水質(zhì)下降,汽提效果也大打折扣。
如果沒(méi)有進(jìn)行及時(shí)清理,持續(xù)發(fā)展下去還會(huì)對(duì)整個(gè)裝置產(chǎn)生不利影響,當(dāng)堵塞情況較為嚴(yán)重時(shí),焦化就不得不停工清洗,延長(zhǎng)生產(chǎn)周期也增加了成本支出。
塔盤堵塞一方面與原料水質(zhì)不佳有關(guān),另一方面也受到傳統(tǒng)塔盤容垢能力差的制約,這一點(diǎn)在酸性水汽提裝置長(zhǎng)期運(yùn)行過(guò)程中表現(xiàn)尤為明顯。
因此需要對(duì)這股酸性水進(jìn)行除油、除焦處理,保證汽提塔對(duì)酸性水中硫化氫、氨氣、揮發(fā)酚等揮發(fā)組份的有效去除。
為解決某石化企業(yè)焦化酸性水含油量、含懸浮物量超標(biāo)這一問(wèn)題,科力邇科技采用以“CDFU(旋流溶氣氣浮)+KHC(聚結(jié)除油器)”為核心技術(shù)的純物理油水分離撬塊裝置對(duì)污水進(jìn)行處理。
圖1.焦化酸性水處理工藝流程圖
該焦化酸性水處理工藝主要優(yōu)勢(shì):
① 純物理破乳,破乳效果好,能有效分離污水中乳化油和懸浮物
② 不添加任何化學(xué)藥劑,不產(chǎn)生含油污泥
③ 裝置分離出污油含水率低,可進(jìn)行回?zé)挘?jié)約資源的同時(shí)帶來(lái)收益
④ 工藝抗沖擊能力強(qiáng),運(yùn)行穩(wěn)定
⑤ 設(shè)備占地面積小,密閉運(yùn)行,安全環(huán)保
2023年8月,科力邇科技在河南某大型石化企業(yè)焦化裝置新增的酸性水處理撬裝改造調(diào)試完成,設(shè)備連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行半個(gè)多月,出水效果較好。車間對(duì)酸性水處理撬塊進(jìn)行72小時(shí)性能測(cè)試,測(cè)試撬裝設(shè)備對(duì)酸性水中污油、懸浮物的去除能力,考核設(shè)備運(yùn)行效果。
在此期間,分餾塔頂回流罐正常切水含油量在5%-8%左右且乳化嚴(yán)重,小吹氣時(shí)酸性水含量達(dá)到10%以上,經(jīng)裝置處理后,出水清澈透明,含油量小于100mg/L(除油率達(dá)到99%以上),出水懸浮物<10mg/L,優(yōu)于進(jìn)水含油量≯10%、固含量≯880mg/L,出水含油量≯500mg/L、懸浮物≯10mg/L的技術(shù)指標(biāo),性能驗(yàn)收合格。
酸性水處理撬裝設(shè)備繼續(xù)連續(xù)運(yùn)行至今,出水處理效果持續(xù)穩(wěn)定,抗沖擊性強(qiáng),在進(jìn)水波動(dòng)較大的情況下出水依舊穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。此項(xiàng)目順利投產(chǎn)應(yīng)用,標(biāo)志著科力邇科技酸性水處理新工藝在石油煉化行業(yè)酸性水處理領(lǐng)域應(yīng)用獲得成功。