源頭“不染色” 終端“不落地” 川慶鉆探長慶井下清潔化生產技術日益成熟
2018-02-03 19:30:23
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中國石油網消息(記者齊永茂 通訊員王凱) 壓裂返排液經現場處理后變得像礦泉水一樣清澈。9月10日,面對記者驚訝的目光,長慶井下靖安項目部工程技術組組長馬新東笑著說,靖安項目部今年推行的清潔化生產技術日趨成熟,已將顏色渾濁的1500立方米壓后返排液變作“清流”循環再利用。
這是長慶井下靖安項目部持續推進清潔化生產中的一大亮點。今年年初以來,這個項目部牽住清潔生產的牛鼻子工程,圍繞安全環保、提速提效,以綠色為己任,深度實驗探索從液體、井口、地面到回收利用等關鍵環節的“不落地”配套工藝,深層呵護施工區域的山水原貌,初步形成了一套清潔化生產新模式。
“必須把清潔化生產作為核心競爭力和現實生產力,先實驗后推廣,分項后集成,探索形成油區各種井型的環保工藝和裝備?!边@個項目部指揮張純民介紹說,這些配套工藝全部實驗成功后,完全可以實現源頭“不染色”,井場“不挖坑”,終端“不落地”,是長慶井下利用環保技術推動清潔生產的關鍵性嘗試。
這個項目部的作業區域半徑達300公里以上,其境內分布著國家一級水源保護區王窯水庫、黃陵國家森林保護區等生態敏感區。為了讓清潔生產,綠色施工享譽革命老區,結合大場面、大液量、大排量的試油壓裂施工特點,將安全環保壓力自覺變為環保行動,持續開展推廣成熟工藝、創新適用技術和優化施工流程工程。
長慶井下擁有豐厚的環保技術家底。自主研發的生物膠清潔壓裂液不僅環保性能好,而且壓后最高返排率可達50%,可有效減少殘液對地層污染。兩年來,這個項目部已在42口井推廣應用,無需任何處理可實現100%回收再利用。
清潔化生產需要環保意識和智力創新。這個項目部所屬S00520隊隊長來國榮領銜研制的井口多功能操作平臺,方便人員站位和安全操作,配套建設的井口回收池,通過暗管導流至后續處理系統,解決了井口處施工返出液外溢和滲漏的“不落地”難題。
引進實驗的液壓系統輔助沉砂罐,采用振動裝置升降傾斜清砂,整個除砂過程只需2個人操作,完成整個清砂過程僅需1個小時。與傳統人工清砂相比,實現人員減半,效率提高60%,大幅縮短了返排液重復利用的工序銜接時間,提高清潔化生產效率。
率先在黃陵國家森林保護區內“大顯身手”的高效、安全、環保反循環水力泵排液工藝,實現全程密閉抽汲作業已完井25口,每小時返排量可達9立方米,與傳統排液方式相比,使返排量提高55%,大幅度縮短了施工周期。
今年年初以來,這個項目部開展的車載式壓裂返排液無害化處理試驗取得成功。最大處理量為30至40立方米/小時,經現場實驗不同液體體系,快速處理后的PH值均達到清潔化工業用水標準,有效解決了同一個井場上最后一口井返排液的終端處理難題。
這是長慶井下靖安項目部持續推進清潔化生產中的一大亮點。今年年初以來,這個項目部牽住清潔生產的牛鼻子工程,圍繞安全環保、提速提效,以綠色為己任,深度實驗探索從液體、井口、地面到回收利用等關鍵環節的“不落地”配套工藝,深層呵護施工區域的山水原貌,初步形成了一套清潔化生產新模式。
“必須把清潔化生產作為核心競爭力和現實生產力,先實驗后推廣,分項后集成,探索形成油區各種井型的環保工藝和裝備?!边@個項目部指揮張純民介紹說,這些配套工藝全部實驗成功后,完全可以實現源頭“不染色”,井場“不挖坑”,終端“不落地”,是長慶井下利用環保技術推動清潔生產的關鍵性嘗試。
這個項目部的作業區域半徑達300公里以上,其境內分布著國家一級水源保護區王窯水庫、黃陵國家森林保護區等生態敏感區。為了讓清潔生產,綠色施工享譽革命老區,結合大場面、大液量、大排量的試油壓裂施工特點,將安全環保壓力自覺變為環保行動,持續開展推廣成熟工藝、創新適用技術和優化施工流程工程。
長慶井下擁有豐厚的環保技術家底。自主研發的生物膠清潔壓裂液不僅環保性能好,而且壓后最高返排率可達50%,可有效減少殘液對地層污染。兩年來,這個項目部已在42口井推廣應用,無需任何處理可實現100%回收再利用。
清潔化生產需要環保意識和智力創新。這個項目部所屬S00520隊隊長來國榮領銜研制的井口多功能操作平臺,方便人員站位和安全操作,配套建設的井口回收池,通過暗管導流至后續處理系統,解決了井口處施工返出液外溢和滲漏的“不落地”難題。
引進實驗的液壓系統輔助沉砂罐,采用振動裝置升降傾斜清砂,整個除砂過程只需2個人操作,完成整個清砂過程僅需1個小時。與傳統人工清砂相比,實現人員減半,效率提高60%,大幅縮短了返排液重復利用的工序銜接時間,提高清潔化生產效率。
率先在黃陵國家森林保護區內“大顯身手”的高效、安全、環保反循環水力泵排液工藝,實現全程密閉抽汲作業已完井25口,每小時返排量可達9立方米,與傳統排液方式相比,使返排量提高55%,大幅度縮短了施工周期。
今年年初以來,這個項目部開展的車載式壓裂返排液無害化處理試驗取得成功。最大處理量為30至40立方米/小時,經現場實驗不同液體體系,快速處理后的PH值均達到清潔化工業用水標準,有效解決了同一個井場上最后一口井返排液的終端處理難題。