延遲焦化酸性水COD過高的原因分析
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針對延遲焦化酸性水處理難題,科力邇科技結合核心專利設備高效聚結除油器、CDFU旋流溶氣氣浮、粗精細過濾器等,形成了一套行之有效的焦化酸性水處理工藝,實現了對酸性水的純物理破乳無藥劑穩定處理,取得了諸多運行良好的工程業績。下文我們主要分析一下延遲焦化酸性水COD過高的原因。
一、焦化車間污水COD含量較高
煉化污水中COD主要來自于油類、助劑、揮發酚類及在工藝過程中形成的溶解性芳烴及芳烴衍生物、酸脂類、有機氮類、醛酮類和環氧化物等多種有機物,此外,硫化物、二價鐵、氯離子等還原性物質在測量時也會影響COD的測定結果。焦化車間含硫污水COD含量較高,導致汽提凈化水出水COD~2500,由于日均處理量不高暫未對下游污水處理系統造成了沖擊,然而難處理有機物積累在膜系統中,最終會導致回用水系統崩潰。因此有必要對含硫污水進行集中降COD處理,避免因COD過高而存在的潛在風險。
二、分析過程
2.1油類
一般煉廠常減壓基礎油是品質較好的原油。摻煉一定比例重質原油,劣質重油中含有較多天然的表面活性劑(瀝青質、膠質、石油酸等),它們與采油過程中添加的助劑(烷基苯磺酸、脂肪醇聚氧乙烯醚等),常減壓蒸餾過程中添加的緩蝕劑(堿液),形成了陰離子表面活性劑,陰離子表面活性劑水化程度低,可以直接進入內Helmholtz面取代水偶極層,與油滴表面產生特性吸附,使得油水界面張力下降,同時油滴表面所帶負電荷與陰離子表面活性劑形成Stern雙電層,產生x電位。由于液體溫度較高,其擴散作用也更明顯, Stern雙電層越厚,x電位也越大,油滴間的排斥力也越大,且在油水界面形成定向吸附,從而形成穩定而牢固的界面膜,阻礙油滴碰撞時的聚結,這也是酸性水溶解油、乳化油含量容易升高的原因。
綜上所述,隨著摻煉重質原油的比例升高,溶解油、乳化油含量也越多,酸性水中COD含量也越高。
表1 摻煉重油比例與COD變化
重油摻煉比例 | 較少 | 15% | 20% | 22.5% |
含硫污水COD | 5090 | 5380 | 10300 | 10800 |
2.2助劑
高COD污水主要來自于小吹汽分餾塔頂冷凝水,焦化塔內泡沫層、生焦周期等操作均為正常水平,焦炭塔生焦時間24小時,從12小時開始連續注入消泡劑,注入量為每小時10ppm,泡沫層過高、消泡劑注入過量、焦炭塔內氣流速度過大等原因都可能攜帶消泡劑進入分餾塔中,消泡劑中的醇類、脂肪酸類和聚醚類化合物在水體中不易分解,降解過程中同樣消耗氧氣從而提高COD值。由于助劑加的量較少,不會對含硫污水造成太大影響。
2.3酚類
酚類與COD換算比值約為2.38,酚類屬于大分子量有機物,汽提過程中很難去除,鑒于焦化車間含硫污水揮發酚類含量不高,不會對COD造成太大影響。
2.4硫化物等還原性物質
硫化物通常以H2S、HS-、S2-的形式存在,他們被氧化時消耗氧氣,實際上HS-占比較大,按H2S:HS-:S2-=1:6:3計,根據化學反應方程式:
汽提硫化物含量:3520mg/L,換算為COD為5632mg/L,此時水中COD測定結果為9110 mg/L,硫化物對COD的影響較大,其他影響貢獻的COD為9110-5632=3478mg/L;
表2 汽提前后硫化物與COD變化
硫化物(mg/L) | COD(mg/L) | |
汽提前 | 3520 | 9110 |
汽提后 | 20 | 2070 |
三、總結
通過對COD產生貢獻的幾種因素(油類、助劑、酚類及硫化物)進行數據分析對比,不難得出,酸性水中對COD值貢獻較大的因素是油類和硫化物。大分子量油類(C5+)在汽提過程中難以去除,也是導致汽提后COD含量較高的主要原因。